要判斷壓力離心機(jī)效果好壞難度較大
點(diǎn)擊次數(shù):1558 更新時(shí)間:2019-09-06
TA漿料通過壓力離心機(jī)底部的進(jìn)料管進(jìn)人壓力離心機(jī),利用離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓2000r/min左右的高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力,使固體顆粒堆積在轉(zhuǎn)筒內(nèi)壁,通過螺旋輸送器將固體強(qiáng)制向下送出轉(zhuǎn)鼓,與再打漿水混合后進(jìn)入再打漿罐,而液體則從頂部溢出,利用重力進(jìn)人到母液罐,壓力離心機(jī)通過這一過程來實(shí)現(xiàn)固液分離。為防止進(jìn)料管堵塞,在進(jìn)料管處設(shè)有連續(xù)的脫鹽水沖洗— 管沖洗。PTA 裝 置 利用TA與PT酸的溶解度差異提純產(chǎn)品,PT酸和TA的溶解度圖,壓力離心機(jī)溫度的降低往往會(huì)導(dǎo)致母液中PT酸結(jié)晶析出,影響產(chǎn)品質(zhì)量和離心機(jī)的穩(wěn)定操作,應(yīng)加以避免。
3 壓力離心機(jī)分離效果不佳原因分析
要判 斷 壓 力離心機(jī)效果好壞難度較大,而且沒有具體標(biāo)準(zhǔn),只有相對比較值。結(jié)合本裝置,在恒定進(jìn)料量、恒定總固含量的情況下,當(dāng)壓力離心機(jī)電流上升,母液罐溫度下降,再打漿罐溫度上望升,母液罐液位控制閥開度變小,再打漿罐液位控制閥開度變大,壓力離心機(jī)扭矩上升。通過以上的變化,再配合對產(chǎn)品的取樣分析數(shù)據(jù),可以判斷出壓力離心機(jī)的效果已經(jīng)惡化.結(jié)合操作經(jīng)驗(yàn)和理論分析,造成本裝置壓力離心機(jī)效果不佳的原因有以下幾方面:
1) 管沖洗水溫度低。在原設(shè)計(jì)中,壓力離心機(jī)的管沖洗水、濾餅再打漿水和離心機(jī)沖洗水用的是來自同一熱交換器脫鹽水,由于再打漿后的漿料需通過真空過濾機(jī)過濾,溫度不能太高,再打漿水的溫度為9090。單臺離心機(jī)的進(jìn)料流量約為32000kg/h,溫度15000,管沖洗水流量10000kg/h,溫度9090,管沖洗水與進(jìn)料混合后的溫度約為13690,P T 酸的溶解度只有約3酬100g飽和溶液,過量的PT酸結(jié)晶后與TA一起進(jìn)入濾餅。
2) 母液系統(tǒng)管線保溫效果不好母液管易被結(jié)晶析出的PT酸堵塞。
3) 沖洗水溫度波動(dòng),經(jīng)常偏低,水洗效果不女子c在實(shí)際運(yùn)行中,暴露出以下的問題:
① 產(chǎn)品 PT酸含量高,質(zhì)量不穩(wěn)定。
② 壓力離心機(jī)水洗效果不佳,堿洗頻率高。由于堿液中的氯離子引起軸承和設(shè)備的腐蝕,縮短設(shè)備的壽命。
③ 在原設(shè) 計(jì)條件下,為使產(chǎn)品Pf酸含量達(dá)標(biāo),管沖洗水的流量偏高,增加了脫鹽水的消耗。
4 改進(jìn)方案
1) 將壓力離心機(jī)的管沖洗水、沖洗水與再打漿水分開,提高管沖洗水和沖洗水溫度。
① 離心機(jī)內(nèi)的操作溫度提高到140℃以上,則PT酸的溶解度提高到4.3歲100g飽和溶液,大部分的PT酸可隨母液分離出去。同時(shí)由于打漿水的溫度維持不變,再打漿后的漿料溫度提高不多,對真空過濾工藝不會(huì)產(chǎn)生不良影響;② 提高 、穩(wěn)定沖洗水溫度,從而提高水洗效果,降低堿洗頻率;③ 由 于 PT酸被洗去,減少了離心機(jī)內(nèi)PT酸和TA的沉積;④ 增 加堿 洗母液管的定期作業(yè)(每周一次),壓力離心機(jī)堿洗由每周一次改為每月一次2) 提 高 母液系統(tǒng)保溫效果,防止PT酸析出。
5 方案的實(shí)施與效果
I) 新增 一 臺熱交換器,利用氧化部分自產(chǎn)的430kPa(G)蒸汽,在不增加外供蒸汽的情況下,將一部分脫鹽水加熱至1407,作為壓力離心機(jī)的管沖洗水和沖洗用水,再打漿水仍維持在原設(shè)計(jì)溫度。其次,在母液管外增設(shè)蒸汽盤管伴熱,一年四季保持常開以保證保溫效果。
2) 改造后,產(chǎn)品合格率達(dá)到100%,優(yōu)等品率由原先的95%上升到98%,堿洗壓力離心機(jī)頻率降低到每月一次,生產(chǎn)每噸PTA可節(jié)省0.35t脫鹽水,